破碎及磨矿工艺改造设计

                                  破碎-磨矿工艺改造详细设计
    在选矿行业中,磨矿分级生产过程是一个重要的生产环节,磨矿分级自动控制也是最难解决的课题。原因是磨矿分级回路是一个多变量、参数非线性、大滞后、各环节变量相互耦合作用大和时变的复杂系统,具有干扰因素多,过程机理复杂,各环节变量相互耦合作用大等特点,控制模式比较复杂。
    在磨矿分级过程中,影响球磨机台时处理能力、磨矿浓度、旋流器溢流浓度和粒(细)度的因素有:给矿量、矿石性质(粒度及硬度)、球磨机排矿量、分级机返砂量、返砂水量、排矿水量、球磨机转速、衬板状况及球荷球比等因素。上述因素的多变性及随机性,增加了磨矿分级过程自动控制的难度。
4.1实现目标
1)对磨矿工艺给料、给水主要生产环节进行了自动控制,实现了恒定的给矿、给水,使球磨机的矿浆浓度满足磨矿工艺过程的要求;
2)通过半自磨与球磨机电耳监测设备,由系统模糊控制软件判断并调整磨机的给料和给水;避免了磨矿涨肚情况。解决了因胀肚造成设备故障和空转造成的衬板磨损等问题,节能降耗。
3)通过旋流器溢流浓度在线采集与分析,保证磨矿工艺指标的稳定;
4)实现对被控设备电机电压、电流功率等各项参数指标在线自动监测;
5)采用无忧切换,可以方便的进行就地和远程控制,方便可靠;减少操作岗位,降低劳动强度,改善了工作环境;
6)可以分层控制,建立车间监控室,监控设备的运行情况,在中心监控室同样可以监视控制球磨车间设备的运行;
7)可以通过实时数据曲线和历史曲线的查询,分析判断设备的运行工况;可以通过对一些参数的设限报警,保证设备的正常运行。
      经分析,本次设计选取半自磨及球磨机噪音量、给矿量及被控电机运行状态等参数、供水量、矿浆流量、旋流器溢流浓度、砂泵箱液位为采集在线监测数据;选取板式给矿机给矿量、振动筛电机频率、渣浆泵电机频率、给水量作为控制变量,实现恒定给矿、给水,确保磨矿工艺指标的稳定。
4.2主要工艺过程在线监测参数
1)采集板式给料机电机电压、电流、功率;通过电机变频控制给    矿频率达到恒定给矿。
2)在1号皮带上安装皮带电子秤,测量给矿的瞬时流量和累计矿量;
3)采集半自磨及球磨机磨矿声音参数及给水管路流量值;
4)采集螺旋分级机给水管路流量值;
5)采集振动筛电机电压、电流、功率,控制振动筛电机频率。
6)采集砂泵箱内矿浆液位及补水流量;
7)采集渣浆泵排矿流量;
8)采集旋流器的入口管路压力、出口管路上矿浆溢流浓度;
4.3主要工艺过程控制及报警
4.3.1恒定给矿控制
    通过现场调研,对1台半自磨机的给料系统进行改进。通过增加变频控制柜控制电机,从而控制给料频率速度,达到所需求的给矿量以及恒定给矿。
    对1台球磨机的给料系统进行改进,在球磨机前段的振动筛上进行改进,把振动筛电机改成变频控制,通过振动频率达到所需求的给矿量以及恒定给矿。
    通过电耳检测数值与实际半自磨或球磨机的最佳运行工况参数比对,当自磨机矿量少时,生产能力低时,钢球砸衬板声音很大,自动控制重板给矿机变频器,加大重板给矿机电流加大给矿量,达到恒定给矿。反之,当自磨机矿量多时,生产能力超大时,钢球砸衬板声音很小,自动控制重板给矿机变频器,减小电流减小给矿量,达到恒定给矿。
通过这些改造,半自磨机及球磨机的给料系统可以通过自动化系统控制,实现给料的实时调节,保证半自磨及球磨机的最佳工况。
4.3.2恒定给水控制
    对半自磨机、螺旋分级机补水、球磨机给水、砂泵箱给水增加流量计,计量输入设备的水量,把原来的手动阀改为手自一体电动闸阀或,通过对旋流器溢流矿浆浓度监测,获取实时的矿浆浓度,结合上位机系统分析与反馈,实现对给水的自动控制,达到恒定给水的目的。
4.3.3砂泵箱液位监测及报警
    在砂泵箱内加装液位传感器,实时监视泵池液位,超出设计值,及时预警,避免矿浆溢出。
4.3.4渣浆泵运行工况控制及流量控制
    通过对2台渣浆泵的控制改造,增加远程自动控制。通过主控单元的判断,实时调节渣浆泵的工作频率,保证渣浆泵的排矿压力,使得输入旋流器的矿浆压力稳定。
通过对渣浆泵排矿流量的监测,可以判断磨机的工况和处理能力,也可以为旋流器的浓度控制等提供依据。
4.3.5旋流器入口矿浆浓度、溢流浓度监测与控制
    通过在旋流器出口管路上安装矿浆浓度传感器监测溢流浓度,实现对旋流器输入矿浆浓度和溢流矿浆浓度的监测,调节泵池及分级机的给水,通过稳定旋流器的工况,进而间接控制旋流器输出矿浆粒度的稳定,为浮选工艺提高浸出指标率,预先控制。
4.4自动加球机

   通过使用自动加球机,使钢球按工艺要求的范围内添加,使半自磨的磨矿效率保持在最佳状态。
4.5自控系统及仪表的供电
    从生产车间直接由电气送~220V、AC电源来,经配电到自控柜及各种自动化仪表。各分控柜配置电源稳压、隔离及配送装置,向仪表和控制系统供电。

下章节阐述浮选控制系统自动加药机全自动加药机)的性能特点及控制方式。

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